lunes, 28 de marzo de 2011

23 - Soldar aluminio

Es complicado, pero no tanto.

Soldar aluminio de forma profesional es realmente dificil, y requiere de herramienta en general cara. Muy cara. Pero para los pequeños trabajos que nos ocupan, con unos simples electrodos o varillas, paciencia y lija, podemos hacer algunas cosas medio decentes.

Para los mortales chapucillas he encontrado dos formas de abordar este pequeño reto, la primera forma ya la he explicado en  una entrada anterior, y es utilizando electrodos de soldar aluminio. El truco para utilizar esos electrodos en concreto era que tenían que estar totalmente secos y sin nada de humedad antes de usarse. No me extiendo puesto que en esta entrada explico con calma todo el proceso.

La otra forma de soldar, y con resultados totalmente espectaculares, espero que por lo menos sean igual de efectivo,s es utilizando unas varillas de soldar mediante calor de la marca DURAFIX, que en España lo distribuyen unos franceses a través de EBAY.

Si el pedido lo realicé en jueves, el paquete llegó el viernes de la semana siguiente. Bastante rápido teniendo en cuenta como trabaja Correos :).

Poco después de realizar la compra me di cuenta que en EBAY.UK los distribuidores ingleses venden el mismo producto muchísimo mas barato. Pero esta vez me he dado cuenta demasiado tarde. El pago ya estaba realizado.



No se si ha sido una buena ideo, o tal vez no, pero el caso es que lo he hecho, y asumiré las consecuencias en su momento, pero he realizado unas pruebas con este producto MILAGROSO.

Resulta que el carter tenía en su interior alguna capuza realizada por su antiguo dueño. Estoy comenzando a pensar que esta moto tuvo algún grave accidente a tenor de las modificaciones y "cosas raras" que le estoy observando, y una de tantas es esta:


   

Lo desmonté solo por ver que era, y me encontré con esto.


Así que como ya tuve cierto éxito soldando aluminio la semana anterior, decidí probar a soldar este trozo de carter roto.

Este es el resultado final.


   

Aparentemente se ha quedado fijado muy fuerte, aunque como comprenderéis tampoco voy a hacer pruebas con la prensa hidráulica para ver cuanto aguanta. Pero estoy casi seguro que será mas duradero que los cuatro tornillitos que habían antes.

Esta vez lo he grabado en vídeo para que veais lo facil y sencillo que es. La verdad es que la soldadura ha quedado dura. En realidad es muchísmo mas duro que el aluminio del carter, ya que con la dremel resulta dificil de limar (que no imposible).






Bueno ... ¡¡Que esperabais!!! el presupuesto que tengo no daba para hacer un vídeo repleto de efectos especiales. jejejeje.

El tio feo del vídeo soy yo, así que si alguen se cruza con migo y quiere tomarse unas cervezas solo necesita presentarse. Yo pago la primera. 8)


Para realizar un "presoldado" a la primera pieza, como se puede ver en el video por la llama, he utilizado un soldador de camping-gas. No ha habido ningún problema. Al poco rato de calentar la pieza se ha quedado adherido el durafix a la misma, porque la temperatura de la pieza era la adecuada para que este se derrita. No ha sido así de sencillo con el carter. Como la cantidad de aluminio de esta pieza es ya mas considerable, supongo que disipa mar rápido el calor, por lo que la llama del camping-gas no era capaz de hacer que este alcanzase la temperatura adecuada de fusión del durafix (390ºC), así que tuve que recurrir a la autógena, y de esta forma sin ningún problema. Con esta llama pude realizar el "presoldado" del asiento del rodamiento. Luego para evitar que la tapa del asiento se caiga por el agujero he colocado el rodamiento viejo, de esta forma hace de tope, y la tapa se quedó fijada en el lugar correspondiente.

Otro detalle que he podido solucionar es el de la salida de la cadena. Al parecer, como la cadena antigua estaba destensada, rozaba con el carter, con lo que habían aparecido un par de surcos en el mismo. Con esto solucionado completamente. Cuando limpie este semicarter estoy seguro en que no se va a notar en absoluto las soldaduras.








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Como he comentado en la otra entrada los señores de Youtube me han cancelado la cuenta, al parecer alguien ha dicho que estos vídeos que he colgado son algún tipo de video realizando Spam, o que tal vez estoy estafando a la gente, o algún tipo de contenido comercial engañoso. Ni tan siquiera me han dado la opción de defenderme. Patético. En fin, si alguien mas piensa que estoy engañando o estafando que me lo diga. Estaré profundamente agradecido (en serio) de ver ese otro punto de vista. Mientras tanto he tenido que volver a colgar los vídeos en otro servidor, en este caso MEGAVÍDEO, porque al cancelar la cuenta no puedo volver a colgar vídeos en youtube. Siento mucho si eso perjudica a algún usuario o lector.


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Al parecer, despues de un envio masivo de correos por mi parte me han desbloqueado la cuenta, y ya están otra vez disponibles los vídeos en YOUTUBE. No obstante no borraré los de MEGAVIDEO, ya que parece que se vea con mayor calidad y también permite descargar el vídeo, cosa que en YOUTUBE necesitas de un programa especial.

domingo, 20 de marzo de 2011

19 - El motor III

Lo mas difícil para el final.

Cuando guardé todos los cachibaches, me dejé lo que consideraba mas complicado para el final. En casa no tengo herramientas apropiadas para quitar ciertas cosas, así que he aprovechado un poco los recursos de la empresa donde trabajo para poder abordar estas tareas. En concreto me refiero a sacar el piñón que hay sobre el volante magnético, y el mismo volánte. Así como ciertos rodamientos y otras cosas. Pero vayamos poco a poco.


Eje con piñon Z=30 y Portarodamientos.


Primero se quita el seeger interior con los alicates apropiados, y el eje con piñón sale facilmente con algún ligero golpe del martillo de nylon. Al sacar el seeger también salen unas arandelas que hay que guardar y que no se pierdan.


Según el manual de despiece el portarodamientos posee dos rodamientos del tamaño Ø15 x Ø35 x 11. Estos corresponden a con la referencia 7202. Y estos tienen posición. No es lo mismo ponerlos de una forma o de otra. Son rodamientos de contacto angular.


Entre los dos rodamientos se encuentra un distancial que los separa. Aquí el despiece del portarodamientos.


Con estos rodamientos hay que ir con cierta precaución ya que es relativamente fácil que se te desarmen. Por lo menos los viejos se me han desmontado en varias ocasiones, y he tenido que ir varias veces en busca de las bolitas de los mismos que se caían al suelo. Los nuevos era un poco mas difícil desmontarlos, pero tampoco he querido tentar la suerte.

Para quitar los rodamientos, una vez el portarodamientos sacado del semicarter, he tenido que echar mano a la prensa hidráulica de donde trabajo.

El portarodamientos sale a presión del semicarter. A ver si puedo y escribo una entrada en el apartado de herramientas especiales. De todas formas esta vez lo he sacado con el martillo y un poco de cuidado. Para sacarlo primero hay que quitar el eje-piñón.


Luego he tenido que quitar un rodamiento que se me resistía en casa. Para ello primero he sacado una goma y una arandela que la aprisiona en el agujero correspondiente. Es por donde pasan las bolitas y varillas que accionan el embrague. La arandela estaba metida a presión, así que cuando la vuelva a meter deberé de fijarla de la misma forma. A presión, y luego hacer alguna muesca al aluminio para que no se salga. Pero ahora, aprovechando el agujero que ha quedado puedo sacar el rodamiento a martillazos (con cuidado)


Piñón, volante y base.

Para sacar el piñón, primero he tenido que quitar la tuerca que lo aprisiona. La he sacado con una pistola neumática y un vaso del 30. La tuerca es normal. No es de izquieras, por tanto para aflojar hay que girar en el sentido puesto a como giran las varillas del reloj. El eje de la biela lo he sujetado con fuerza en el banco de trabajo para que no se mueva. La pistola neumática ha sacado esta tuerca sin ningún tipo de problema.


Luego el piñon primero, y el volante después, los he sacado con un extractor.



  

Aquí debo de decir que el volante magnético no ha salido con facilidad. También he de decir que tenía miedo de partir algo con el extractor, por lo que el proceso lo hacía con sumo cuidado, y cuando pensé que ya estaba haciendo demasiada presión con este útil, pensé en utilizar el soplete del camping-gas para poder dilatar un poco el volante.

Me llevé un buen susto. Y es que al calentar el volante, este comenzó a dilatar, como era de esperar, pero como por otro lado, el extractor estaba haciendo fuerza para sacarlo, en un momento de distracción mia el volante salió disparado hacia arriba junto con el extractor. El calor había hecho lo que debía, pero el golpe que me llevé a la cabeza todavía me duele.

Una vez quitado el volante magnético, la biela sale sin dar mayores problemas

Para quitar la base estator, basta con quitar los tornillos que la sujetan, pero para mi desesperación a uno de los tornillos se le ha partido la cabeza, por lo que tendré que reemplazarlo por un tornillo similar.


Quitamos el cable, y la base sale también sin oponer demasiada resistencia. El cable tribolar se encuentra muy duro. La edad ha endurecido el plastico, por lo que igual lo cambio por un cale de silicona, que aguanta muy bien las altas temperaturas.

Soldar Aluminio.

Después de todo esto, y con la alegría de que todo ha salido sin mayores percances, me dispuse a quitar el trozo de tornillo que había roto en el interior del semicarter.


Pensé que al ser un agujero pasante, tal vez podría hacer rosca al tornillo, y después si le metía por el otro lado una varilla roscada, de alguna forma podría quitarlo. Hice con sumo cuidado un agujero en el centro del tornillo, y me dispuse a hacerle rosca al agujero, todo perfecto hasta que, cuando ya solo faltaban un par de vueltas para terminar de hacer la rosca, ZAAAS, se me rompe el macho.

En ese momento me saltaron unas lágrimas como puños, y se me hizo un nudo en la garganta. Me maldecía a mi mismo, por mi mala suerte. Finalmente me puse a analizar con calma la situación.

Por un lado está el carter de alguna aleación de aluminio, después, dentro de este se encuentra un tornillo duro como el copon y muy hi** pu** que he de sacar de alguna forma, y para complicarlo todo un poco, en el centro de este tornillo se encuentra un trozo de macho, mas duro todavía si cabe que el tornillo, con lo que me resulta imposible agujerearlo.

Intenté hacer otro agujero a un lado, pero al final ha sido IMPOSIBLE. He roto TODAS las brocas que tenía, con lo que tendré que ir a comprarme otro juego, y lo único que he conseguido es fastidiar un poco el semicarter, ya que ni el tornillo y el macho ni se han enterado.


Así, que con el cabreo que tenía en ese momento, y sabiendo que si continuaba, seguro que lo fastidiaba mas, hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Dejarlo para otro dia.

Juro que durante 3 o 4 dias he estado dando vueltas para idear como quitarlo de una forma no traumática. Pero todas han fracasado. Paciencia, fuerza bruta, mas brocas (todas rotas), rezar, llorar. Todas infructuosas, así que hice lo que no quería hacer. Quitarlo mediante una intervención quirurjica. Jejeje.

Utilizar la dremel para sacar el tornillo y el macho.


Corto, por aquí, corto por allá, le doy un golpecito, y por lo menos sale el tornillo. No ha sido demasiado difícil la primera parte de la intervención. Ahora solo falta poder unir los cortes y la intervención habrá sido exitosa.

Aquí vino mi segunda ola de temores.

¿Como se suelda el aluminio?

Pensaba que sería fácil, total, parece que sea plomo. Creía que derritiendo un poco de alumínio con la autógena sería facil. Que ignorante e infeliz.

La primera vez que sueldo el aluminio con autógena, sin varillas de soldar aluminio, utilizando electrodos de aluminio como varillas, varillas de soldar de plata, trozos de aluminio para derretir y que se quedase pegado ... Total nada. Una auténtica chapuza que no me atreví ni a fotografiar. Además, al intentar taladrar se deshizo, como si fuese de arcilla. Así que lo quité todo, y decidí investigar un poco.

Y es cuando descubrí que no es tan facil como pensaba. El óxido es muy enemigo de la soldadura, y mas con aluminio. No utilizada el material adecuado ... etc.

Descubrí el DURAFIX. Aquí en la peninsula española lo distribuyen unos franceses a través de ebay. Hay infinidad de videos de como soldar con este componente y una botella de gas. Parece facil. Caro, pero facil. 60€ cuestan 20 varillas de este componente (incluyendo gastos de envío y todo eso). Lo he pedido, pero no he podido esperar a que me llegue. Supongo que le daré otra utilidad en un futuro.

Mientras esperaba con ansias a que llegase el DURAFIX pensé que si había electrodos de soldar aluminio, es que de alguna forma deberían de poderse utilizar.


Primero, por no atacar directamente al semicarter, y puesto que el saber popular dice que las pruebas se hacen con gaseosa, cogí un trozo de aluminio, y comencé a experimentar.

Al parecer estos electrodos tienen por decirlo de alguna forma polaridad. Supongo que esa no es la palabra, pero voy a explicarme. Según leí en algún sitio estos dias, para soldar aluminio se necesita corriente contínua, NO ALTERNA. Y que el electrodo esté conectado al + (positivo) del soldador, mientras que la masa al - (negativo, evidentemente). Si lee esto algún experto soldador que me corrija.

Según el manual de instrucciones, que me bajé de internet, de estos electrodos, se necesita entre 60 y 90 Amperios para soldar. Y que los electrodos esten completamente libres de humedad. Además de que las piezas a soldar deben de estar limpias (muy importante).

Para quitar la humedad el manual de los electrodos dice el manual que se deben de tener unas 2 horas a 110ºC antes de utilizarlos.

Yo no puedo hacer eso, lo que si que puedo hacer el calentarlos con el soplete de camping gas un rato antes de utilizarlos. Así que he hecho una segunda prueba, primero caliento 3 electrodos. Y en el mismo trozo de aluminio de el otro día pruebo a soldar. Y la verdad es que bastante mejor. El otro día soldaba a unos 150 Amperios, hoy he intentado bajar a 90A según indica el manual, pero me ha costado bastante soldar, así que luego he subido a unos 110 y sin problemas.

Para estar también mas tranquilo antes de dar un punto de soldadura, con el soplete de gas calentaba unos 5 cm de la punta del electrodo y la verdad es que no he tenido demasiados problemas, así que he cogido el semicarter y he comenzado.

Para repararlo necesito rellenar todo de electrodo. He pensado en hacer un pegote grande de soldadura, y luego con la dremel rebajar hasta que quede como originalmente, así que aquí van las fotos. El proceso ha sido el que he indicado antes. Primero calentar la punta del electrodo para quitar la humedad, acercar el electrodo al semicarter y hacer un punto de soldadura gordo. (O mas bién un pegote pequeño de soldadura). Luego quito la cascarilla que se ha formado junto el pegote, y vuelvo a repetir el proceso. Calentar, soldar, descascarillar ... etc.




Después, con el pegote gordo de soldadura solo me queda ir limando para dejar el tamaño que deseo.

  

Ahora me queda hacer el agujero y pasarle el macho correspondiente, pero por hoy ya tengo suficiente.


Aquí dejo una imagen de la herramienta que he utilizado para este propósito.

Y una vez lijado queda de esta forma. Lo dejo junto el semicarter que todavía no he comenzado para que se note un poco la diferencia. De todas formas todavía no e terminado de adecentar el aluminio este. Simplemente lo he lijado muy por encima con la dremel y disquitos de lija de grano 180.

viernes, 4 de marzo de 2011

19 - El Motor II.

Destripando el motor.

Primer día.

Coincidiendo que me he encontrado con un usuario que nos ha mostrado su proceso de restauración, en este caso de una DUCATI FORZA 350, que básicamente es la misma, pero con mayor cilindráda. Hojear esta página web ha provocado que pierda un poco el miedo, por lo tanto hoy me arriesgo a comenzar el proceso de desmontado del motor. Quiero desmontarlo para cambiar todos los rodamientos (motivo principal), y para mirar las entrañas del mismo. Nunca he visto un motor por dentro, y realmente me pica la curiosidad de ver como es.

Ahora que releyendo lo que ya he escrito, me doy cuenta que tal vez el motivo principal para desmontar completamente el motor sea la curiosidad, y ya de paso le cambio los rodamientos.

También es cierto que el motor comienza a molestar en la terraza donde lo tengo medio desmontado. Y aunque intento mantener la zona limpia, comienza a resultarme difícil mantenerlo de esta forma, y empiezo a notar unas miradas hostiles.

Sea como fuere, vamos al grano, como dijo el famoso dermatólogo.

El primer elemento que me he engorilado en quitar es la tuerca de sujeción del piñón cónico que transmite el movimiento al eje de transmisión y este al eje de distribución.

Ahora he visto que estos piños cónicos tienen como un puntito, que debe de coincidir con el puntito del piño con el que engranan, y esto es para que se sincronice el movimiento de la biela con las levas, y efectivamente, los ejes de distribución y eje de transmisión, en su piño tienen esa marca. Que en su momento no me percaté de que existía, pero menos mal que me he dado cuenta de este pequeño detalle, sino hubiese sido un completo desastre

Aquí dejo la foto del piño del que hablo. Se pueden observar los detalles de las marcas que he citado antes


Pero aunque en la foto se vea que ya está floja la tuerca, no ha sido nada facil el quitarla. Para comenzar esta tuerca es también de izquierdas, es decir, que para aflojar la tuerca hay que hacer fuerza en el sentido en que giran las varillas del reloj. Pero incluso sabiendo esto, he continuado teniendo problemas, y es que al utilizar la llave para aflojar, como el motor no está trabado, en lugar de aflojar lo único que conseguía era mover el cigüeñal.

Para poder aflojar existe una herramienta que bloquea los rodamientos, pero en este momento yo no la poseo, por tanto para esta ocasión he decidido bloquear el eje por el extremo contrario con una llave inglesa, pero para eso, primero debo de quitar el rodamiento que hay en el extremo del eje.

Para ello he utilizado el soplete de cocina, para que dilatase el rodamiento, y un poco de fuerza bruta, pero sin pasarme demasiado, haciendo palanca con un destornillador gordo y un escarpe.


Una vez quitado ya soy capaz de ajustar en esa tuerca una llave inglesa, con lo que de esta forma he podido bloquear el motor. Y una vez bloqueado si que he podido aflojar la tuerca.


Pero incluso de esta forma, he de reconocer que la tuerca estaba muy pegada. He tenido que utilizar el soplete que comentaba antes, el de cocina, y un martillo para dar golpes a la llave. Eso si, el miedo de romper algo no me lo he quitado en todo el rato, pero bueno, a los 5 o 6 golpes de martillo he visto como se movía la tuerca.

El embrague no reviste ningún problema. Se sacan los tornillos, luego los discos de embrague, que guardo en el mismo orden y posición en que se encuentran, sujetándolos mediante bridas, para que no se muevan ni se pierdan.


Posteriormente, mediante la llave especial que compré consigo sacar por completo el embrague.
Ojo con la arandela que se encuentra en la parte posterior del embrague, tapando el rodamiento.



El siguiente elemento que molesta para seguir desmontando es tal vez el eje del pedal de arranque.


 

Han salido todos los elementos sin ningún tipo de problemas, simplemente tirando de ellos. En todo caso quitando los tornillos y anillos seeger que los sujetan, pero poco puedo explicar de este proceso, que ha sido bastante sencillo. Lo único que he intentado tener en cuenta es el muelle del pedal, no se cuan tensado debería de estar, pero en todo caso he hecho fotos para que el día que lo monte se quede lo mas parecido posible a la foto, y por tanto con la misma tensión.

Lo siguiente que he sacado. Me corrijo, que me ha caído, son las varillas y bolas que accionan el embrague. Todo esto lo guardo en una bolsita, para que no se pierda. De todas formas creo que se ha perdido una bolita, ya que en el despiece del embrague aparecen dos de estos pequeños elementos.



Y hasta aquí es donde he llegado en una primera aproximación al motor de la ducati.

Segundo día.

Hoy continúo desmontando el motor y aprovecho para cambiar algún que otro rodamiento, que debido a su ubicación estoy seguro que no me va a molestar

Los primeros rodamientos que he cambiado han sido los dos rodamientos especiales que contiene la campana del embrague. Los he cambiado dando unos pequeños golpes a los rodamientos con una llave de tubo. Han salido sin ningún problema. Y como los rodamientos nuevos los tenía en el congelador, tampoco han dado problemas para entrar en su asiento.


Después me he decidido a abrir el motor en dos, separando ambos semicárteres. Para ello primero he tenido que quitar el piñón cónico del cigüeñal que ya tenía suelta la tuerca desde el día anterior.

Aquí hay que tener cuidado con la chaveta y la arandela.


Con este piñón fuera, solo resta quitar los tornillos que sujetan ambos semicárteres para abrir el motor por la mitad como si fuese un melón. Esto hubiese sido perfecto de no ser por culpa de un tornillo, que por algún motivo a salido roto, y eso creo que va a ser un pequeño contratiempo.


Sacados todos los tornillos, mediante unos pequeños golpes con el martillo de nylon, he conseguido abrir un poco el motor por la mitad. Y unos segundos después, el motor se ha abierto completamente.


Saco por si acaso algunas fotos de la zona que creo que tiene mayor complicación a la hora de volver a montar ...


Todos los engranajes y piños que se ven en estas fotos salen con una facilidad que da miedo. Seguro que la facilidad con la que salen es inversamente proporcional a la complicación para montarlo luego en su sitio.

      

Después también he quitado el piñón de ataque, cuya tuerca ya estaba suelta desde el otro día, cuando probé la eficacia de la herramienta especial nº6, o llave para fijar piñones. En todo caso puedes pasarte por el enlace de la página correspondiente. Y es que este piñón me impedía sacar el eje al que estaba sujeto.



Todavía quedan algunas cosas por quitar, pero eso para un tercer día, porque ahora prefiero ordenar y organizar todas las piezas, para que no se me pierda nada.



Tercer día. Orden y limpieza.



Es viernes, por tanto viene el fin de semana, y debe de estar todo medianamente limpio. Debido a las peculiaridades de mi "zona de trabajo", también conocida como "la terraza de casa", no puedo permitirme el lujo de manchar mas de lo necesario. Y para esto me ha servido mucho el hecho de no tirar las camisetas viejas, mías y de los niños. Estas me están sirviendo para limpiar las piezas, evitar vertidos accidentales de aceite, o incluso envolver las piezas que están muy sucias y a la espera de que las limpie.

También debo de usar guantes de latex, adquiridos en una farmacia, porque los de mercadona me vienen pequeños, y así cada vez que entro a casa, atravesando el comedor, me los quito y evito dejar manchurrones allá por donde paso, y es que hay que ver lo que pringa la suciedad que hay alrededor de un motor.




Esta limpieza también me ha dado una grata sorpresa. Me explico, en su dia decidí dejar el motor como ya se ve en la foto anterior dentro de la caja del televisor, de esta forma protejo la mesa de la terraza, y con los corchos que anteriormente protegían el televisor, ahora hacen lo mismo con el motor. Pues hoy, al limpiar toda la zona me he encontrado con la bolita que se había perdido. No me había dado cuenta en un principio, puesto que desconocía de su existencia, pero después, observando el despiece del embrague pude ver que habían dos, y yo solo había sacado una. La otra se cayó sin que me diese cuenta. Afortunadamente, al ir desmontando el motor dentro de la caja, hoy la he encontrado. Tal vez parezca estúpida mi alegría, pero no se donde se pueden encontrar bolitas de ese tamaño, así que me he ahorrado muchas horas de búsqueda por internet en busca de ella.

Este fin de semana dudo mucho que consiga hacer algo, puesto que coincide con mi cumpleaños. Se que no importa a nadie, pero ya son 37. Así que hasta la semana que viene.